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精益之光丨鵬力塑造以“精益”打造高質(zhì)量發(fā)展的“顏”“質(zhì)”擔(dān)當(dāng)

時間:2024年10月17日    作者:塑造公司

導(dǎo)讀:在當(dāng)今競爭激烈的商業(yè)海洋中,制造企業(yè)猶如一艘在波濤洶涌中前行的巨輪,而精益管理則是那個引領(lǐng)巨輪駛向成功彼岸的明亮燈塔。今天,讓我們一起走進(jìn)南京制造部,聽一聽他們關(guān)于精益管理的“微光故事”。

在當(dāng)今競爭激烈的商業(yè)海洋中,制造企業(yè)猶如一艘在波濤洶涌中前行的巨輪,而精益管理則是那個引領(lǐng)巨輪駛向成功彼岸的明亮燈塔。今天,讓我們一起走進(jìn)南京制造部,聽一聽他們關(guān)于精益管理的“微光故事”。

走進(jìn)鵬力塑造南京制造部現(xiàn)代化的車間,處處可見精益管理的印記。從原材料的精準(zhǔn)采購到生產(chǎn)線的有序運轉(zhuǎn),每一個環(huán)節(jié)都精心雕琢。精益管理的引入,讓價值流清晰可見。它如同一位高明的導(dǎo)航者,引領(lǐng)著企業(yè)洞察從原材料到成品交付的每一步,精準(zhǔn)識別那些隱藏在流程中的浪費與低效。在這里,每一道工序都緊密相連,如同一部精密的機(jī)器,協(xié)同奏響高效生產(chǎn)的樂章。

隨著環(huán)保理念的深入人心,在一次性餐飲包裝耗材領(lǐng)域里,PLA制品的市場份額日漸擴(kuò)大,諸多品牌客戶綜合考慮產(chǎn)品成本,針對PLA吸管提出了降克重的技術(shù)需求。然而,吸管克重降低會給以往穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量帶來一定的沖擊,反應(yīng)在生產(chǎn)端較為明顯的便是吸管至后端進(jìn)行單支包裝時出現(xiàn)下料異常、空紙等現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,今年1-6月份,現(xiàn)場空紙返工已達(dá)145次,異?,F(xiàn)象頻發(fā),已經(jīng)影響到正常生產(chǎn)。以往出現(xiàn)空紙問題,解決辦法是通過返工、在線抽查來降低發(fā)生頻率。此方法既無法有效根除問題,也增加了大量的人工成本。下半年開始,公司成立了專項改善小組,目標(biāo)是將現(xiàn)有的空紙返工次數(shù)與數(shù)量占比下降80%(以1-6月份平均數(shù)據(jù)為基數(shù))。

專項改善小組針對空紙問題召開緊急會議,經(jīng)過縝密分析,大家發(fā)現(xiàn)該問題主要是吸管彎曲、設(shè)備下料不穩(wěn)所致,想要有效解決,需要雙管齊下。一方面,通過對吸管彎曲、圓度問題進(jìn)行改善,解決下料異常而產(chǎn)生的空紙問題;另一方面,在包裝最后端增加空紙的反饋機(jī)制,當(dāng)出現(xiàn)問題時,第一時間反饋至現(xiàn)場質(zhì)檢員。

經(jīng)過各個子項目的同步實施與有效開展,該專項改善小組取得了顯著成效。8月份,返工數(shù)量和返工次數(shù)分別同比前期下降了91.74%和95.62%,圓滿達(dá)成預(yù)定目標(biāo)。自項目實施后,市場端再無該項質(zhì)量問題反饋題,也從側(cè)面提升了鵬力塑造的品牌形象。

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